序号 | 🛠️故障现象 | ❓故障原因 | 💡解决方法 |
1 | 机床移动时,光栅尺反馈在某些不固定的位置计数错误。 | 打开光栅尺端盖,看到光栅尺玻璃刻线被切削液污染 | 用异丙醇或者用无水乙醇清洗(注:清洗时要用不掉毛的纸巾将酒精擦拭干净) |
2 | 读数头在光栅尺一端,数显清零,把读数头移动到另外一端时,再次将读数头移动回出发点,数控系统显示不为零。 | 光栅尺玻璃上有小面积的灰尘或液体,移动读数头导致脉冲丢失。 |
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3 | 机床刚开机时,光栅尺报警,运行一段时间后正常。 | 切削液水雾进入光栅尺,停机之后,水雾冷凝在光栅尺玻璃上,影响了光信号,等机床开机一段时间,冷凝水又变成水雾,尺子正常。 |
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4 | 移动工作台时,数控可以正常计数,重复性好,但回零失败。 | 读数头零点丢失。 |
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5 | 光栅尺计数错误,读数头移动过程多脉冲数 | 此现象常见于方波信号,电缆线屏蔽没有正确的接地,有电磁干扰 | 做好屏蔽,光栅尺周边尽可能避开强磁强电 |
6 | 光栅尺使用一段时间之后,读数头不计数 | 检测为读数头主板被强电击穿损坏 | 做好屏蔽,避免静电进入读数头 |
7 | 机床移动,数控不能全程计数,在某一段计数 | 光栅尺安装有问题,超差严重 | 调整光栅尺平行度及尺身和读数头之间的距离 |
8 | 机床移动时,光栅尺有异响,尺身有粉末掉出 | 光栅尺安装超差严重,读数头与尺身摩擦 | 检查读数头及玻璃是否损坏,如果被损坏,更换尺子;尺子没有损坏,按照安装手册要求,重新安装 |
9 | 机床移动时,当读数头移动到固定的一点时,数控系统报警 | 在报警处尺身做好标记,打开尺子端盖,看见玻璃上有损坏(读数头与尺身安装尺寸超差,读数头将玻璃撞坏) | 更换光栅尺 |
10 | 光栅尺安装完成,上电后,数控系统正向计数正常,反向丢失脉冲 | 用 1.5mm 塞尺(G 系列尺子)检测读数头与尺身间隙,发现间隙不均匀,左右两侧间隙相差超过 Imm | 重新安装读数头,用塞尺检测尺身与读数头间隙均匀,问题解决 |
11 | 半闭环时机床使用正常,安装光栅尺后,机床振动 | 机床的机械精度太差,反向间隙过大 | 检查机床的机械部件,提高机械精度,适当的降低机床增益 |
总结 |
一方面是光栅尺的污染 另一方面是安装不符合要求
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